截至2022年1月11日,华北油气分公司东胜气田JPH-361井采用创新研发的射流泵同井采注技术,连续稳定运行208天、检泵周期较电潜泵同井采注提升1倍,日产气增至7100立方米、增幅达28%,累计增气117.5万立方米,解决了高产液气井长期稳产的难题,助力东胜气田稳产保产。
该井是东胜气田锦58井区一口典型的高产液气井,投产即呈现出低产气、高产液特征,产能未得到充分释放。前期采用井口分液及分体式同井采注技术维持生产,但稳产有效期较短沥青网sinoasphalt.com。
工程院技术人员优选设计泵芯、泵桶及地面配套设备等工艺参数,创新研发形成高产液井射流泵同井采注技术,针对性编制射流泵同井采注技术方案,为先导试验的开展提供有力技术支撑。
该井的成功实施,不仅提高了高产液气井储量规模动用,也为同类气井的长期有效稳产提供借鉴意义。
胜利油田油气井下作业中心桩西作业区做精大小修技术服务,克服桩西属地油藏井深、三高一低、作业施工难度大等重重困难,创出作业施工的高质量,圆满完成了2021年度属地保油生产任务,发挥了上产支撑主力军作用。
该作业区始终把提升小修支撑、大修创效、压驱业务作为创新效益、求发展的重中之重,将“万无一失,一失万无”的质量理念贯穿到生产全过程,做精大小修业务技术支撑,全面推进标准化施工,全年对11个车组开展送教上现场标准化培训、标准化演练、工程师专题业务培训等,促进了干部员工质量意识持续提升。
该作业区强化技术专家组作用,采取专家组提前方案论证,分级作业设计审批,组织大小修疑难专题分析,为作业施工提供技术支撑。加强大型施工安全风险交底,针对高压施工井口安装固定、深井重负荷解卡、复杂打捞事故处理等安全风险,专委会组织压裂、复杂打捞等施工现场专项督导,为高风险施工提供了安全保障;加强过程质量管控,抓实关键工序、重点施工干部跟班和施工规范操作,实施检泵分析、下滤下封、完井质量的过程控制,下滤一次合格率连续5年保持100%;开展大修侧钻合作,加快修井、循环设备配套,完善侧钻五项关键技术,累计增油1768吨;开展小修扶停合作,施工的桩11-斜31井累计注水1.8万立方米,实现了高效合作共赢。
该作业区做实技术创新升级创效,开展快速修井技术应用,广泛开展工具革新,推广了抽油杆搓断钳、双管冲砂、测试一体化等快速修井工艺,累计实施142井次,增油效果显著;推广应用通刮一体化、通捞一体化等成熟技术,2021年压减作业占井周期13天;拓展压驱业务增效,针对桩西油藏埋藏深、注入速度慢的难点,开展设备优化、排量提升及多路供水等技术革新,累计注水25万立方米,生产受益井28口,日增油33吨;拓展连续油管应用提效,完成替泥浆、通井、刮削等施工,单趟工序同比节约48小时。
江汉油田清河采油厂釆油管理三区,面对Ⅱ类稠油油藏、原油黏度高、开采难度大的各种困难,通过油藏精雕细刻、管理精益求精、经营精打细算,不断提升油藏开发、经营管理水平,为稠油区块高效开发建设探索出了一条新路。
按照同一井场,在满足生产条件、不涉及工农赔偿关系的原则下,由选及近,由高液量井带低液量井,开展管网合并优化工作,目前油井全并井占60%,日掺水减少51%,有效减少了管线数量、管线材料费、管线穿孔频次和人工劳动强度。优化偏远区块管网,他们先后完成了面121区块3个拉油点7口油井和M113区块5个拉油点12口油井拉改输项目,年节约拉油费用和电加热费用250万元。
针对辖区长停井,结合地质动态,优选地面、井筒条件较好、投入少的油井实施复产,取得了明显的效果。近两年,实施老井复产8口井,增油1720吨。不断完善注采井网,组织开展欠注井专项治理攻关,通过不断分析及时开展工作66井次,欠注井逐月减少,配注合格率由81.9%上升到91.5%。通过严格执行“一井一策”措施,根据油井生产动态第一时间对井口流程、设备设施、电力系统及地面管网进行检查,及时整改,减少等靠时间,确保油井及时恢复生产,采油时率始终保持在99.5%以上,自然递减率得到有效控制。
摸排油井的生产情况,在当前油价下,进行产出比的大小对比,根据经济效益,进行停关、间抽、暂缓作业等措施。先后停关2口无效井,暂缓3口无效井作业、间抽4口、调平衡19井次,抽油机平衡度合格率提高3%,有效节约电费、维护作业费60万元。