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TKC1-1H井创西北油田射孔井段最长纪录,河南油田采油一厂井下工艺措施增产降本成效显著,西北油田超稠油复合解堵获成功,胜利孤东采油厂平稳推进重点井网加密方案
2021年03月31日    阅读量:3255    新闻来源:沥青网 sinoasphalt.com  |  投稿

TKC1-1H井创西北油田射孔井段最长纪录

3月19日,由西北油田完井测试管理中心与江汉测录井联合施工的TKC1-1H井射孔一次成功,发射率100%。创西北油田射孔井段最长(558.5米)施工纪录。

    TKC1-1H井是西北油田部署在轮台县境内的一口开发水平井,设计斜深5698.12米,井下温度93.78摄氏度,射孔井段分别为4930.5米至5310米,5441米至5620米,夹层长度131米,组装深穿透射孔弹7682发,89型射孔枪128根,采用全方位、六方位向上、六方位向下组合布孔模式沥青网sinoasphalt.com。本次射孔旨在对本井目的层构造高部位产能进行开发,落实资源潜力,为该地区后期开采提供依据。

    接到施工任务后,完井测试管理中心高度重视,召集钻井方、测录井方对施工设计进行多次讨论,认真分析该井前期裸眼测井、井眼轨迹、套管固井质量等信息,并与以往西北油田类似施工井进行对比,针对TKC1-1H井射孔总井段跨度长、夹层距离长易造成起爆时断爆、两段射孔信号重叠、含硫井控风险大、火工品使用数量大等施工难点,制定了双级冗余起爆技术方案和应急预案。

    为确保施工顺利,中心提前组织项目管理人员对井深结构、钻井液的储备、井口防喷器组合等进行现场摸底,从装枪、下枪、坐封、校深、调整、直至打压起爆,制定出完善的配套技术方案,力求对每个环节做到精益求精,中心领导干部24小时现场带班,对施工进行全过程监督,强化风险管控,确保射孔一次成功。

    3月16日凌晨3:00,TKC1-1H井射孔枪在钻杆的输送下缓缓地进入地层,3月17日21点射孔枪到达目地层,经环空打压至24兆帕,完成了一次下井分级起爆558.5米射孔枪串,19日射孔枪串起出井口,射孔成功率、发射率均为100%。该井的顺利完成,为西北油田高难度、大跨度射孔施工积累了宝贵经验,为优质高效开发提供了有力支撑。

河南油田采油一厂井下工艺措施增产降本成效显著

“上周,井下工艺室完成油井设计21井次,其中油井措施16井次,维护方案5井次。跟踪协调措施井作业现场、落实疑难井和偏磨井治理5井次;开展维护井现场查问题、找原因、定措施,优化治理腐蚀、偏磨4井次;落实分析2口井双同心管射流工艺。”3月22日,河南油田采油一厂工艺研究所井下工艺室主任郑壮在生产汇报会上说。

    面对效益产量的严峻形势,该所以“大干百天”“提产量、降成本、创效益”劳动竞赛为抓手,以实现增产增注、降本创效为目标,组织技术人员在深化工艺技术研究、推广应用成熟工艺技术、落实工艺方案优化、狠抓油水井措施现场跟踪治理等“四个方面”开展综合比赛,比出干劲、比出成效、比出精气神。

    针对油水井措施和维护井治理难题,井下工艺室一手抓工艺方案设计优化,一手抓油水井实施现场的跟踪落实,在解决油水井各种问题、落实工艺降本上下功夫。双泌422井实施调层(93天)措施,该井前期因为泵座结垢造成漏失,且全井管杆偏磨。井下工艺室组织技术人员现场跟踪监督、制定落实了“完井直径44毫米换56毫米泵,简化管柱(丢手),全井管杆偏磨下内衬油管”等措施,确保了该井调层一次成功率100%。

    元月份以来,该所井下工艺室技术人员瞄准“提产量、降成本、创效益”目标争第一、夺红旗,积极推广应用低成本修井技术,快速通井14井次、射采联作1井次、丟采联作3井次、液压整形1井次;开展油井短周期综合治理技术集成应用17井次;推广应用分层采油技术3井次,累计增油147.5吨;综合运用找堵水技术21井次,节约调层费用109.2万元,增油283.7吨。

西北油田超稠油复合解堵获成功

日前,西北油田采油二厂采油管理三区研发的超稠油复合解堵技术,先后在塔河油区12区超稠油区块的抽稠泵TH12352井、TH12393井、TH12263井等4口井,应用6井次全部获得成功,节约成本120多万元,平均1井次节约成本20余万元。

    目前,该管理区下抽稠泵的油井,平均含水50%左右,处于中含水阶段。在生产过程中,含水波动较大,稀稠比难以控制,需加大掺稀生产才行,但经济效益低下。同时,稀稠比不合理易造成稠油上返,严重时需检泵作业,作业成本高达30余万元。

    该管理区技术人员研发的复合解堵技术,是采取套管补温配合高压正解工具解堵,当温度达到65摄氏度以上,井筒稠油粘度下降,正解最高压力大于井筒摩阻,稠油向下流动,具备解堵条件。

    在同等稠油上返程度时,不同粘度原油越稠,摩阻越大,解堵所需要的温度越高。通过油井多组数据分析,通常情况下,热水温度达到70摄氏度时,摩阻压差≤55兆帕,能够达到解堵条件。在同摩阻、不同上返程度时,上返程度越严重,摩阻越大,流动所需温度越高。经过多口油井多组数据分析研究,一般情况下,热水温度达到70摄氏度以上,摩阻压差≤54兆帕,方能进行解堵。

    此项复合解堵技术,在塔河其它超稠油区块抽稠泵井解堵,具有一定推广应用价值。

胜利孤东采油厂平稳推进重点井网加密方案

作为胜利油田孤东采油厂寻找大幅度提高采收率的一项重点工作,孤东油田七区西馆上54-61单元井网加密方案经过多轮讨论和修缮,目前顺利进入方案运行阶段,为采油厂老区效益开发增添了新的力量。

    选区七区西54-61二元区于单元东南部,油层埋深1261-1294m,主要发育 54、55层两个小层,平均有效厚度13.6米,含油面积0.94平方千米,地质储量277万吨。储量发育相对稳定,开发状况代表性较强。方案从技术角度出发,明确特高含水后期油藏小井距大幅提高采收率适应性和可行性,设计10套方案,院所紧密结合,综合方案可行性及经济效益,对选区历史注采及流线关系开展精准分析,优选最佳方案。

    据了解,小井距配合化学驱,能够大幅提高油藏采收率,为当前寻找大幅度提高采收率方法提供了思路借鉴。七区西54-61单元井网方案为后续同类典型提供了新的技术思路。


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