3月26日,茂名石化聚丙烯新产品创效组及时分析市场动态,调整排产二元聚丙烯产品,这一波产品优化,可增效80万元。
茂名石化启动“百日攻坚创效”行动以来,干部员工迅速行动,贯彻集团公司党组部署,攻坚克难,集中精力,依靠智慧和实干,大干100天,奋力夺取“百日攻坚创效”行动全面胜利,为完成全年奋斗目标打下坚实基础。
今年以来,茂名石化深入贯彻落实集团公司工作会议精神,按照“进一步优化生产经营,保持主要经济技术指标稳中有进,确保开门红、开局好”的要求,对标集团公司炼油、化工板块先进水平,持续优化生产增效、优化产品结构创效、优化管理降本减费,通过深度优化挖掘最大潜能,最大程度对冲了疫情带来的不利影响,取得了优于同行、跑赢大市的好成绩,今年前两个月,经济效益继续居总部炼化企业前列沥青网sinoasphalt.com。
面对疫情影响、国际油价断崖式下跌的严峻形势,茂名石化不等不靠,主动应对。公司党政领导每日组织召开调度会和产销协调会,每周组织召开优化工作专题会,及时分析市场信息,及时调整生产,部署优化工作并督办促落实。公司目前共制定公司级优化方案近60个,下达优化调整指令40多次,广泛发动各层级骨干明确300多个优化项目,层层分解任务抓落实。3月24日成立了“百日攻坚创效”行动领导小组和9个工作组,制定了七个方面24项重点措施,全方位攻克难题增创效益。
茂名石化通过优化原料采购,降低生产成本。在调整船期、向商储公司争取罐容等措施上下功夫,减少原油滞期66天,减少费用支出3080万元;在落实替代原油作催化配渣原料上想办法,实现一季度不采购高价石蜡基原油,降本近6000万元。
一季度,随着公司劣质化原油加工优化,从单点上岸原油的重质中粘原油增多,港口分部认真研讨如何做到重质劣质原油的接卸提速优化工作,提出优化措施,从3月1日开始实施,单点减少卸油时间15小时,减少滞期费18万元,全年可创效200多万元。
茂名石化认真做细生产运行这个中间环节,根据市场变化,优化调整产品结构。公司完成低硫重质船燃产品研发、生产调和、运输装船等优化攻关,成为系统内首家实现低硫重质船燃一般贸易出口的企业,出厂量居系统内首位。炼油分部制定加裂原料保供优化方案,优化渣油加氢、催化装置运行,全力做好蜡油、渣油平衡,保证二次加工装置稳定运行。化工分部首次使用1号聚丙烯装置环管工艺成功试产出高流动刚韧平衡抗冲聚丙烯300吨,进一步优化1号聚丙烯装置产品结构,释放3号气相工艺聚丙烯装置产能,增强了产品市场竞争力。
3月份,茂名石化抓住顺丁橡胶产品畅销的时机,组织开展攻关,优化提高转化率,增效近400万元。同时,加大新产品生产,合成树脂新产品产量超出计划进度8%,聚丙烯管材料T4401产量已超万吨,是公司今年首个产量达到万吨级以上的合成树脂新产品。
茂名石化激励干部员工拓宽思路,大抓降本减费增效,最大限度降低费用成本。炼油分部通过优化三剂使用等措施,节约费用45万元;化工分部试用国产催化剂替代进口,每吨可降低生产成本158万元;水务运行部实施14个优化项目,节水节电降本创效547万元;铁运分部供气站优化工艺流程,每年可节约用电6000度;选商交易中心优化项目采购工作,完成144项采购,节约采购资金2497万元;供应中心利用框架协议批量采购的优势,节约项目投资费用53.6万元。
同时,茂名石化严控非生产性费用,在集团公司要求压降20%以上的基础上,自我加压,提出办公费、会议费、差旅费、招待费等12项非生产性支出在年初预算基础上压降25%以上,并将指标分解到各单位,责任落实到人头。
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