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长岭炼化乙苯装置成创效“明星”
2019年06月13日    阅读量:3251    新闻来源:沥青网 sinoasphalt.com  |  投稿

“盯紧床层温度,调节幅度再小一些。”近日,完成检修消缺后,长岭炼化乙苯装置再次开车运行,该装置主管胡志龙现场协调指导操作人员优化操作,确保开车过程顺利。


乙苯装置建成投产以来,长岭炼化相关人员面对操作流程复杂、产品纯度要求高等难题,不断学习相关技术理论知识,优化原料结构,消除装置运行瓶颈沥青网sinoasphalt.com。近年来,该装置累计产出纯度99.8%以上的乙苯30万吨,成为该公司化工板块创效明星。


解决原料不足问题,装置运行负荷大幅提升


长岭炼化两套催化装置每小时可产出2万标准立方米干气,其中10%-15%为乙烯。乙烯是生产乙苯的理想原料。此前,由于没有合适的生产工艺,该公司干气一直被当作工业燃气使用,资源价值没有得到充分利用。


近年,乙苯市场需求旺盛,长岭炼化紧抓机遇,加快相关生产技术研究。2012年,该公司引进第三代干气制乙苯技术,建成12万吨/年干气制乙苯工业装置,对乙烯资源进行利用。


装置运行初期,干气还需用于炼厂加热炉运行,原料不足导致乙苯装置运行负荷偏低,乙烯转化率远低于预期目标。


“那段时间,一会儿调进料量,一会儿调阀门,吃饭的时候,经常吃两口就得放下碗筷,往现场跑。”说起装置运行初期的情况,班长韩俊清感慨颇多。


为了解决加热炉燃料不足的问题,他们将部分出厂液化气补充进工业燃气管网,同时与华润燃气进行合作,实现天然气进厂。


原料得到保障,乙苯装置运行负荷提升到99%,乙烯转化率也由原来的不足70%上升至99.5%以上。


实现高纯度乙苯生产,达到下游产品原料要求


下游生产装置对乙苯原料品质要求很高,如果乙苯装置生产的乙苯纯度达不到要求,就只能按照一般苯类产品出厂。这与乙苯装置设计初衷不符。


为此,长岭炼化成立技术团队,攻关高纯度乙苯生产技术。他们远赴北京、大连等地,向装置工艺研发专家请教,并到其他企业学习装置先进管理和操作经验。


他们根据专家指导意见和装置实际情况,先后对干气进料量、床层入口温度、相关操作段操作温度等进行调整。3年长周期运行结果显示,该装置乙苯纯度持续稳定在99.8%以上,是下游医用SEBS产品的理想生产原料。


分析每台设备参数,制定相应降本增效方案


“装置创效能力增强了,但还没达到最好。”炼油二部主任刘锋说,他和其他技术人员仔细分析每台设备设计参数,制定相应降本增效方案。


技术人员将控制苯单耗作为重点课题进行研究。他们将运行数据与同类先进装置运行数据进行对比,确定不同进料量的最优操作指标,用精准原料配比确定苯量,从源头控制好生产成本。与投产初期相比,目前该装置每生产1吨乙苯的纯苯消耗量减少0.6吨,年增效近2000万元。


同时,为确保各项指标可控,装置人员每8小时对物耗进行一次测算,岗位人员每两小时记录一次数据指标,技术人员根据岗位数据对各班组的物耗总量、装置平稳率等进行计算和评比,并与各岗位绩效挂钩。“现在,我们每一步操作都要算好成本账。”韩俊清说。


1-5月,该装置运行平稳率达90%以上,高纯度乙苯每月产量达6000吨,剔除停车消缺等因素,综合能耗同比下降1.3%。


标签:企业动态
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