河南油田多举措节电降耗减少电费支出百万元 |
今年前9个月,河南油田通过降低无效产液、减少无效注汽、优化电网运行等措施,累计减少电量消耗688万千瓦时,减少电费支出330万元。
电费支出是河南油田采油生产的成本大头,加之电价上涨,油田生产成本大幅提升。河南油田成立电费项目组,深入摸排分析电量消耗情况,强力推进生产过程能耗控制、电网网损控制,有效遏制电量消耗,实现电费瘦身提效沥青网sinoasphalt.com。
针对无效产液、无效注水等问题,河南油田通过低效井间开、无效井暂关等措施,减少电量消耗;对“大马拉小车”现象,河南油田开展电机功率与机泵载荷匹配调整工作,提高泵效;落实拉油井油水分离拉运,优化电加热温度,控制电耗;加强油井日常参数调整,落实错峰用电,保持油井经济运行。此外,河南油田还优化电网运行方式,加强电网无功管理,降低配电网网损电量。
西北油田完井测试作业累计提速951小时 |
西北油田完井测试管理中心今年实施“完井一次成功率提升”项目化管理14井次,通过单井1000多次的信息交互,顺北油气田的完井测试作业一次成功率由84.2%提升至88.5%, 累计提速951小时,合计增油4276.5吨。
今年以来,西北油田高质量发展进入发展关键时期,顺北油气田勘探开发力度极大增强,超深井完井测试作业逐渐增加。由于完井测试管理中心技术人员对超深井恶劣工况认识不足,再加之进口高性能完井工具供货周期偏长,准备不充分等原因,包含外围井在内的顺北油气田完井测试作业一次成功率偏低仅为75%。
为尽快适应油田公司高质量发展的步伐,中心以“一次成功、早投产、多产油”为目标,提出“六大优化”“八大协同”等项措施的实施,从工具准备、专家把关、领导带班、完善配套各种措施开始,转变观念,对油田公司重点井一律采用单井项目群管理模式,增强项目管理效能,协同调动技术、运行、物资、承包商等各系统资源,运行实现“启动、计划、执行、控制、收尾”五大过程精细管理,采用“五大过程”对精细管理14井次,单井信息交互1000多次,推动顺北油气田完井一次成功率提升。
同时,注重“有所为有所不为”和“为我所用”相结合,引进三大油服进口封隔器,井筒准备将液压封隔器在无固相环境中下入;采用球座和投梭镖两种坐封方式,工具用1备1,在顺北油气田应用7井次,成功率100%。目前,封隔器已经达到最大下深7522.4米、最高承受压差82兆帕,下入最高温度达到158.7℃创造全球应用极限记录。
通过一次成功率的提升,减少压井作业、二次完井作业,单井可降低钻机配合周期15天。极大加快了完井测试作业一次性成功率的提高。今年1-9月份,顺北油气田完井测试作业一次成功率达88.5%。
据了解,今年以来系诶油田完井测试管理中心围绕勘探大发现,以开发快见产为具体目标,实施项目化管理,成立项目组11个,其中5个管理类项目和6个技术类项目组。
胜利油田稠油降黏复合驱先导实验初见成效 |
近日,孤岛采油厂GD2-31X529井经石油工程技术研究院稠油所科研人员“降黏复合吞吐引效”措施后,日产油最高增到4倍,含水降低24个百分点。不止这一口井,放眼整个“孤岛中二北降黏驱井组”区块,在近一年的时间内,已累计增油3169吨,成效显著。
“孤岛中二北降黏驱井组”是国家重点研发计划项目《稠油化学复合冷采基础研究与工业示范》课题五《稠油化学复合驱冷采工业示范应用》的示范单元,早在立项之初,项目组成员就编制了《孤岛油田中二北馆5稠油降黏复合驱扩大试验工程采油工程方案》,并密切配合完成了油藏地质方案。该区块从2020年10月起正式开始驱替。为完善驱替井网,项目运行过程中科研人员密切关注生产动态,依托示踪剂监测、体系浓度监测、生产效果跟踪等分析手段,随时调整体系浓度,配产配注。
GD2-31X529井驱替前日产油2.3吨,含水92%,针对该井油藏特点,科研人员为其量身打造动态调整方案,通过制定的二次降黏复合吞吐引效措施,日产油最高达到9.4吨,含水降至68%,目前该井保持日产油6.5吨,生产稳定。据了解“孤岛中二北降黏驱井组”目前是四注九采,目前已完成7口油井的措施工作量。