泰州陵光沥青装置节能技改项目完工

近日,泰州陵光石化集团在50万吨沥青装置节能技改项目完工。改造后德装置上采用了4项节能减排新工艺,装置总能耗达到国家清洁生产二级目标,每年可节省加工成本400多万元,减少烟气排放2万吨,减排污水1.5万吨,率先跨入国内先进行列。

50万吨重交沥青装置是陵光集团的重点装置之一,去年加工原油125.2万吨,占集团原油总加工量的六成以上。这一装置目前已经运行了5年时间,能耗也在逐年加大。为了最大限度地节能减排,集团组织技术人员进行攻关,目前已在水热媒空气预热技术、清洁炉用燃料油等方面取得了重大技术突破。今年4月,集团率先在50万吨沥青装置实施4项节能减排措施。

沥青加热炉在此次改造中,更换了高效衬里,并采用国内领先的水热媒空气预热技术,将原先排放到大气中的高温烟气回收再利用,既减少了热量损失,也减少了烟气排放。加热炉的热效率从原先的80%提高到90%,每加工1吨原油少用1公斤炉用燃料油。

沥青装置之前使用的炉用燃料油都是闪底油,其中含有大量的胶质、沥青质及其他杂质,造成加热炉炉管积灰严重,排放烟气中的硫化物、氮化物等污染物比例较大。此次该集团采用新型炉用燃料油,使烟气污染物排放降低10%。

以前,由于污水管和排水管合用,加大了污水处理成本。此次技改中,该集团修整地面和地沟,实现了污水与雨水的分流。同时,该集团还将机泵冷却水由外冷改为内冷,每台机泵每天可减排1吨以上的循环水。

此外,该集团技术人员还对常顶低压瓦斯枪进行改型,对减顶瓦斯系统进行了改造,将原先直接排放到大气中的瓦斯回收入炉作为燃料。现在,沥青装置已实现瓦斯零排放。

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