沥青混凝土拌和机燃油系统节能技术改造(下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源:佳工机电网 发布日期:2007-4-5
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7 改造后的运行情况和使用效果 2)燃烧供给系统工作压力稳定。当沥青加热及管路预热完成后可 开机生产,高温沥青通过油泵、管路输送至燃烧器,观察 燃烧效果,调整系统压力,对于SLB-30型沥青拌和机,压力应保持 在0.2~0.3Mpa之间,对SHB-30型沥青拌和机,则应保持0.6~0.8Mpa 的范围。 3)雾化燃烧正常。由于各工区拌和机燃烧结构不同,要达到沥 青充分燃烧提高热效率,必须采取相应的措施。对于SLB-30型沥 青拌和机,应在风口安装喷嘴连接组件,而对于SHB-30型沥青拌和 机,则要调整原喷嘴的孔径来确保雾化燃烧正常。 4)工作温度和拌和温度。火焰呈橙黄色~白色之间,温度约 1100~1300℃。拌和温度为130~170℃ 5)工作完毕清洗阀、泵、管道及喷油嘴。当拌和机即将停止工作 时,提前2~3min关闭沥青供给阀门,调整供油三通阀和 回油三通阀,分别处于图中右下方的F1和F 2位置,接通清洗油箱,柴油通过沥青泵经管道与阀,从喷油嘴喷出,清洗阀、泵、管道及 喷油嘴内的残余沥青。 7.2 使用效果 2)节能性。①实现了降低拌和成本幅度30%的系统目标,以 滁州市十二里半2000年为例,燃油系统技术改造前原每吨拌和料 耗柴油6kg,每台班按8h计,30型沥青拌和机产拌和料240t,耗 柴油1440kg,按当时柴油价2800元/t,每台班耗费柴油款4032元; 改造后因沥青热值高,每吨拌和料耗燃料沥青5kg,每台班8h计, 30型沥青拌和机产拌和料240t,耗燃料沥青1200kg,按当时沥青 价1800元/t,每台班耗费燃料沥青款2160元。在同等情况下,每 台班用沥青作燃料比柴油节省1872元,除去电加热耗去电费每 台班112元,每台班净节省燃料费1760元。降低成本为(4032- 2160-112)÷4032=43.65%,超过30%的目标值,短期就能收回改 造成本。 30型沥青拌和机平均每套改造成本为15000元/套。仅按上 述当年节能效果,每台班节能1760元。从15000元÷1760元/台班=8. 52台班的计算结果可见,8~9天的沥青混合料生产就能将改造的 成本收回。 滁州市公路管理局下属的6个养护工区先后进行了节能技术改造, 表二为2001年至2002年滁州市拌和机节能改造情况统计表。 表二 滁州市公路局2001~2002年拌和机节能统计表
根据统计调查,无论是养护工区养护工作量的需求,还是拌和机的生产 能力,平均每个工区年开工100个台班不成问题的。仅上述按2000年的柴油 和沥青差价、耗油费及电费等核算,平均每台拌和机年节约燃烧费达17.6万 元,滁州市6个工区,每年可节约105.6万元。 现已着手在全省推广,若全省51个养护工区,56台套沥青拌和机全部改造后,则平均每年仅沥青拌和机燃料一项节约达17.6万元×56=985.6 万元。若按现行柴油价3800元/t和沥青价2000元/t计算,每台 沥青拌和机年节约燃料费为(每台机用柴油)1440kg/台班×100台班×3800元/ t=547200元。每台机若用沥青为1200kg/台班×100台班×2000元/ t=240000元。电能费用为112元/台班×100台班=11200元。 每台机年节约燃料费:为547200-240000-11200=296000元。 56台机年节约燃料费:为296000元×56=16576000元 3)安全性。本装置在制作与安装时,对罐体、管道等外部已用岩 棉、薄铁皮包裹,起到了保温和防烫的作用。安全措施简便易行。通过几年实践证明,可确保系统安全运行。 4)环保性。本装置在设计时,充分考虑到“三废”处理上应满足国家 有关环保的规定。因此,在沥青加热方法上,采用了电加热,全封闭的加 热方法,在生产过程中,无废水、废渣排放。工作时,噪音低,基本上对 环境无污染。符合环保要求,燃烧时,合理调节风油比,废气的排放也 从环保的角度出发,以沥青代替柴油在沥青拌和机内喷 射燃烧是可行的。 表三 拌和机工业废气中颗粒物监测结果表
参考资料和文献: |
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